





在无烟煤滤池的运行过程中,从进水中去除的杂质积聚在无烟煤表面和颗粒间的孔隙内,随着滤池的继续运转,贮集在无烟煤滤层中的杂质会导致滤层的孔隙率降低,滤层所能截留的杂质量不断减少,当水头损失增加至水流按预定流量通过时所需的水头即 大允许水头损失时,或是由悬浮物质的穿透 导致滤后水水质下降时,就需对无烟煤滤池进行反冲洗,以去除截留的杂质,恢复无烟煤滤池的运行能力。 无烟煤滤池进行高速水流反冲洗时,由于组成滤层的无烟煤是具有一定级配的颗粒材料,则会因为水力作用使得无烟煤颗粒产生分级现象,即滤料颗粒粒径较小的跑到上层,而粒径较大的滤料进入下层。当反冲洗结束后,无烟煤滤层保持了这种分级现象,形成了一定的反向级配。当再次正向过滤时,由于悬浮物首先通过的是上层滤料部分,其颗粒较细、孔隙较小,悬浮物在此被大量的截留,无烟煤滤层的表层会很快堵塞,而此时下层滤料的截污能力还未得到充分发挥。

无烟煤煤粉具有较大的内表面积,中孔较为发达,有利于对较大分子有机物的吸附。去除率基本稳定在:COD去除率大于70%,脱色率大于60%左右。作为水处理滤料的一种,其生产过程中产生的煤粉对印染废水中分子量较大,非极性染料和助剂等都具有很好的吸附脱色效果,当无烟煤煤粉与被吸附物质的颗粒直径大小相近时,吸附效果越好。无烟煤产生的煤粉是一种不需再生,费用低廉的吸附物质,对单一和多种染料组成的各种印染废水都具有良好的处理效果,脱色率一般大于96%。 用无烟煤粉尘作脱色的吸附剂,其投资和运行费用明显低于粉状脱色活性炭,该方法具有投资低(比活性炭低40%),占地面积小,操作简单,处理效果稳定,为印染废水的处理开辟了一条新的方法。

